Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Powertrain dynamic torque reduction using clutch slip control
KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Machine Design (Dept.).
KTH, School of Industrial Engineering and Management (ITM), Machine Design (Dept.).
2014 (English)Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesisAlternative title
Kopplingsslirreglering för minskat dynamiskt moment i drivlinan (Swedish)
Abstract [en]

The torque dynamic caused by the firing pulse from diesel engines set high robustness demands for gearboxes and final drives in today’s heavy duty trucks. If these dynamic loads could be eliminated or dampened, the driveline can be built lighter because of the lower demands which in turn would save fuel for the driver and material cost for the manufacturer. There exist solutions to this problem that include expensive and complicated hardware; for example the double mass flywheel, but there is one opportunity that is potentially for free to the manufacturer, namely clutch slip control.

The hypothesis of this thesis is that the torque oscillations from the engine can be reduced by controlling the clutch slip velocity. It is also evaluated if it is possible to control a slip using existing hardware in a Scania powertrain and if the control performance can be improved by changing one of the powertrain parameters. For the scope of this thesis, the wear rate and temperature of the clutch when slipping is not considered.

The first step of the thesis is to construct a MBS model of the powertrain in question. Further on, two control designs, namely fuzzy control and two degrees of freedom control are implemented using model based control design. Both control algorithms are implemented in a heavy duty truck and the performance is evaluated. To find the parameter that constrains the performance, a parameter variation is performed using the developed model to save both time and cost.

It is proved that the torque dynamics from the diesel engine can be dampened by forty to eighty percent in amplitude by slipping the clutch and that the implemented control design gives acceptable results for gears seven to twelve using existing hardware. The parameter variation shows that the actuation delay is the main limiting factor, enabling stable control at the first gear if removed completely.

The slip control concept shows potential but sets high demands for hardware specification, especially for actuation delays if all gears are to be used with slip control. Using existing hardware, the control is fully implementable for gears seven to twelve with good results.

Abstract [sv]

Det dynamiska momentet som tändpulserna ger upphov till i dieselmotorer ställer höga krav på robusthet och hållfasthet hos växellådor och slutväxlar i lastbilar. Om dynamiken kunde elimineras eller dämpas ut vore det möjligt att bygga transmissionen lättare eftersom kraven på robusthet och hållfasthet skulle minska. Detta skulle i slutändan betyda lägre bränsleförbrukning för åkeriet och lägre materialkostnader för lastbilstillverkaren. I dagsläget finns det flera dyra lösningar som bygger på komplicerade mekaniska koncept, däribland dubbelmassesvänghjulet, men det finns en möjlighet som potentiellt är gratis för tillverkaren ur ett materialperspektiv, nämligen kopplingsslirkontroll.

Hypotesen i det här examensarbetet är att momentoscillationerna från motorn kan reduceras genom att kontrollera slirhastigheten i kopplingen. Det utvärderas också om det är möjligt att kontrollera slirhastigheten genom att använda komponenterna i en befintlig, produktionssatt Scania drivlina och om det finns en nyckelparameter i hårdvaran som tydligt begränsar regleringens prestanda. Kopplingens temperatur och slitning anses vara utanför ramen för detta examensarbete och behandlas inte i denna rapport.

Som första steg i utvecklingen konstrueras en MBS-modell av drivlinan i fråga. Fortsättningsvis implementeras två reglerstrukturer, nämligen fuzzy-reglering och tvåfrihetsgradsreglering genom att använda modellbaserad utveckling. För att utreda prestandan i dagens system implementeras båda reglerstrukturerna i en lastbil där verklig provning utförs. För att hitta den begränsande faktorn utförs en parametervariation i den utvecklade modellen istället för i en lastbil, vilket sparar både tid och minskar kostnaden.

I det här examensarbetet har det visats att momentdynamiken från dieselmotorn kan dämpas ut med fyrtio till åttio procent i amplitud genom att slira på kopplingen och att den implementerade reglering ger en acceptabel prestanda för växlarna sju till tolv i existerande hårdvara. Den utförda parametervariationen visar att fördröjningen mellan beräknad styrsignal och faktisk aktuering är mest begränsande och att en eliminering av denna möjliggör stabil reglering på första växeln.

Kopplingsslirregleringskonceptet visar stor potential men sätter höga krav på hårdvara; inte minst aktueringsfördröjningen om regleringen ska användas på alla växlar. Med existerande drivlina är dock regleringen fullt implementerbar sju till och med tolv.

Place, publisher, year, edition, pages
2014. , 143 p.
Series
MMK 2014:49 MDA 482
National Category
Engineering and Technology
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kth:diva-157662OAI: oai:DiVA.org:kth-157662DiVA: diva2:770917
Supervisors
Examiners
Available from: 2014-12-11 Created: 2014-12-11

Open Access in DiVA

Powertrain dynamic torque reduction using clutch slip control(7942 kB)403 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 7942 kBChecksum SHA-512
9a86b89e438d628e45677958d14d25ed497a1167ca4d5d588246771bdd75f179f01587d55ffd79fc329b2a31e4887b9dd9ad1b12dcdbe0ae715b4f3928947c76
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Machine Design (Dept.)
Engineering and Technology

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 403 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 1119 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • harvard1
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf